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每天處理80噸一體化污水處理設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:

每天處理80噸一體化污水處理設(shè)備此法進(jìn)水、曝氣、沉淀、出水在同一座池子中完成,常由3~4個(gè)池子構(gòu)成一組,輪流運(yùn)轉(zhuǎn),一池一池地間歇運(yùn)行,故稱(chēng)序批式活性污泥法。這種—體化工藝的特點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)單,由于只有—個(gè)反應(yīng)池,不需二沉池、回流污泥及相關(guān)的設(shè)備,一般情況下不設(shè)調(diào)節(jié)池,多數(shù)情況下可省去初沉池,故節(jié)省了占地和投資,耐沖擊負(fù)荷且運(yùn)行方式靈活,可以從時(shí)間上安排曝氣、缺氧和厭氧的不同狀態(tài),實(shí)現(xiàn)除磷脫氮的目的。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08

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每天處理80噸一體化污水處理設(shè)備

CANON工藝是在限氧的條件下,利用*自養(yǎng)性微生物將氨氮和亞硝酸鹽同時(shí)去除的一種 方法 ,從反應(yīng)形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工藝的結(jié)合,在同一個(gè)反應(yīng)器中進(jìn)行。孟了等[19]發(fā)現(xiàn)深圳市下坪固體廢棄物填埋場(chǎng)滲濾液處理廠(chǎng),溶解氧控制在1 mg/L左右,進(jìn)水氨氮<800 mg/L,氨氮負(fù)荷<0.46 kgNH4+/(m3·d)的條件下,可以利用SBR反應(yīng)器實(shí)現(xiàn)CANON工藝,氨氮的去除率>95%,總氮的去除率>90%。
ANAMMOX和CANON過(guò)程都可以在氣提式反應(yīng)器中運(yùn)轉(zhuǎn)良好,并且達(dá)到很高的氮轉(zhuǎn)化速率。控制溶解氧在0.5 mg/L左右,在氣提式反應(yīng)器中,ANAMMOX過(guò)程的脫氮速率達(dá)到8.9 kgN/(m3·d),而CANON過(guò)程可以達(dá)到1.5 kgN/(m3·d)。


好氧反硝化傳統(tǒng)脫氮 理論 認(rèn)為,反硝化菌為兼性厭氧菌,其呼吸鏈在有氧條件下以氧氣為終末電子受體在缺氧條件下以硝酸根為終末電子受體。所以若進(jìn)行反硝化反應(yīng),必須在缺氧環(huán)境下。近年來(lái),好氧反硝化現(xiàn)象不斷被發(fā)現(xiàn)和報(bào)道,逐漸受到人們的關(guān)注。一些好氧反硝化菌已經(jīng)被分離出來(lái),有些可以同時(shí)進(jìn)行好氧反硝化和異養(yǎng)硝化(如Robertson等分離、篩選出的Tpantotropha.LMD82.5)。這樣就可以在同一個(gè)反應(yīng)器中實(shí)現(xiàn)真正意義上的同步硝化反硝化,簡(jiǎn)化了工藝流程,節(jié)省了能量。
序批式反應(yīng)器處理氨氮廢水,試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脫氮能力隨混合液溶解氧濃度的提高而降低,當(dāng)溶解氧濃度為0.5 mg/L時(shí),總氮去除率可達(dá)到66.0%。
連續(xù)動(dòng)態(tài)試驗(yàn)研究表明,對(duì)于高濃度氨氮滲濾液,普通活性污泥達(dá)的好氧反硝化工藝的總氮去除串可達(dá)10%以上。硝化反應(yīng)速率隨著溶解氧濃度的降低而下降;反硝化反應(yīng)速率隨著溶解氧濃度的降低而上升。硝化及反硝化的動(dòng)力學(xué)分析表明,在溶解氧為0.14 mg/L左右時(shí)會(huì)出現(xiàn)硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化現(xiàn)象。其速率為4.7 mg/(L·h),硝化反應(yīng)KN=0.37 mg/L;反硝化反應(yīng)KD=0.48 mg/L。


每天處理80噸一體化污水處理設(shè)備在反硝化過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生N2O是一種溫室氣體,產(chǎn)生新的污染,其相關(guān)機(jī)制研究還不夠深入,許多工藝仍在實(shí)驗(yàn)室階段,需要進(jìn)一步研究才能有效地應(yīng)用于實(shí)際工程中。另外,還有諸如全程自養(yǎng)脫氮工藝、同步硝化反硝化等工藝仍處在試驗(yàn)研究階段,都有很好的應(yīng)用前景。

用膜分離代替沉淀進(jìn)行泥水分離,可帶來(lái)活性污泥工藝的以下變化:
1.不再存在污泥膨脹問(wèn)題。在調(diào)控活性污泥系統(tǒng)時(shí),不必再考慮污泥的沉降性能,從而使工藝控制大大簡(jiǎn)化;
2.曝氣池的污泥濃度將大大提高,MLSS可以大于20g/L,從而使系統(tǒng)可在超大泥齡、超低負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,充分滿(mǎn)足去除各種污染物質(zhì)的需要;
3.在同樣的處理要求下,可使曝氣池容積大大減小,節(jié)省了處理廠(chǎng)的占地面積;
4.污泥濃度的提高,要求較高的曝氣速率,因而純氧曝氣將隨著膜的分離而被大量采用。

工藝優(yōu)選
活性污泥、氧化溝、SBR工藝
1.常規(guī)活性污泥法適用于中等負(fù)荷的大型污水處理廠(chǎng)。
2.氧化溝法、SBR法的基建費(fèi)用低,運(yùn)行費(fèi)較高。若處理規(guī)模為10萬(wàn)t/d,折舊以20年計(jì),氧化溝、SBR與常規(guī)活性污泥法的總處理費(fèi)用大體相當(dāng)(處理費(fèi)=運(yùn)行費(fèi)+折舊+固定資產(chǎn)投資利息)。規(guī)模越小,氧化溝、SBR的總處理費(fèi)用越低。因此,對(duì)于中小型污水處理廠(chǎng)而言,氧化溝、SBR在經(jīng)濟(jì) 上有益。
3.氧化溝、SBR工藝一般不設(shè)初沉池和污泥消化池,處理單元比常規(guī)活性污泥法減少50%以上,操作管理簡(jiǎn)化;且設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度高,價(jià)格低。

1.基建費(fèi)用:SBR是合建式。地價(jià)高,有利于SBR,其土建費(fèi)用較低,但設(shè)備費(fèi)用較氧化溝高。
2.就進(jìn)水,BOD5濃度而言,高,有利于氧化溝;低,有利于SBR。一般以BOD5=150mg/L為界,高于此值,氧化溝建費(fèi)用低于SBR;低于此值,則反之。

3.運(yùn)行費(fèi)用就曝氣方式而言,氧化溝常用機(jī)械式,SBR通常用鼓風(fēng)式,后者比前者省電;SBR工藝是變水位運(yùn)行,增大了揚(yáng)程,因而電耗要比氧化溝小些,運(yùn)行費(fèi)用也低些。
4.SBR工藝的自控要求較高。就出水水質(zhì)而言,氧化溝是動(dòng)態(tài)沉淀,SBR是靜態(tài)沉淀,后者沉淀效率更高,出水水質(zhì)更好。

物化方法在處理高濃度氨氮廢水時(shí)不會(huì)因?yàn)榘钡獫舛冗^(guò)高而受到限制,但是不能將氨氮濃度降到足夠低(如100 mg/L以下)。而生物脫氮會(huì)因?yàn)楦邼舛扔坞x氨或者亞硝酸鹽氮而受到抑制。實(shí)際應(yīng)用中采用生化聯(lián)合的方法,在生物處理前先對(duì)含高濃度氨氮的廢水進(jìn)行物化處理。
采用吹脫-缺氧-好氧工藝處理含高濃度氨氮垃圾滲濾液。結(jié)果表明,吹脫條件控制在pH=9 5、吹脫時(shí)間為12 h時(shí),吹脫預(yù)處理可去除廢水中60%以上的氨氮,再經(jīng)缺氧-好氧生物處理后對(duì)氨氮(由1400 mg/L降至19.4 mg/L)和COD的去除率>90%。

生物活性炭流化床處理垃圾滲濾液(COD為800~2700 mg/L,氨氮為220~800 mg/L)。研究結(jié)果表明,在氨氮負(fù)荷0.71 kg/(m3·d)時(shí),硝化去除率可達(dá)90%以上,COD去除率達(dá)70%,BOD全部去除。以石灰絮凝沉淀+空氣吹脫做為預(yù)處理手段提高滲濾液的可生化性,在隨后的好氧生化處理池中加入吸附劑(粉末狀活性炭和沸石),發(fā)現(xiàn)吸附劑在0~5 g/L時(shí)COD和氨氮的去除效率均隨吸附劑濃度增加而提高。對(duì)于氨氮的去除效果沸石要優(yōu)于活性炭。
膜-生物反應(yīng)器技術(shù)(MBR)是將膜分離技術(shù)與傳統(tǒng)的廢水生物反應(yīng)器有機(jī)組合形成的一種新型高效的污水處理系統(tǒng)。MBR處理效率高,出水可直接回用,設(shè)備少戰(zhàn)地面積小,剩余污泥量少。其難點(diǎn)在于保持膜有較大的通量和防止膜的滲漏。利用一體化膜生物反應(yīng)器進(jìn)行了高濃度氨氮廢水硝化特性研究。研究結(jié)果表明,當(dāng)原水氨氮濃度為2000 mg/L、進(jìn)水氨氦的容積負(fù)荷為2.0 kg/(m3·d)時(shí),氨氮的去除率可達(dá)99%以上,系統(tǒng)比較穩(wěn)定。反應(yīng)器內(nèi)活性污泥的比硝化速率在半年的時(shí)間內(nèi)基本穩(wěn)定在0.36/d左右。

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